一、實施背景
西安煤機廠生產的MG400/930—WD型采煤機自投人我礦使用以來,行走部經常出現故障且處理起來耗資時間太長,嚴重制約著安全、高效礦井的刨建,突出性問題主要表現在;
1、外行走部與內牽引部固定不牢,經常性松動。
2、行定輪銷軸外竄。
3、行走輪軸承使用周期太短,軸承損壞,主要有兩方面原因:一是軸承因缺油脂而發熱,二是因軸承端蓋受力致使軸承破裂。
4、此臺采煤機更換行走輪時必須拆下外行走部,然后吊到寬敞的地方進行拆裝更換,給安裝帶來了極大的麻煩更換時間長。
二、主要內容
l、作業法特點
簡化安裝工藝,提高安全保障系數,節約更換時間,通過改造行走部延長使用壽命。
2、創新關鍵點
(1)通過設備改進不用直接拆導向滑靴,更換行走輪減省拆行走部這一繁瑣工序,提高安全保障系數。
(2)安裝時采用垂直安裝法節省了安裝時間。
(3)改造行走部結構延長使用壽命。
(4)起高機身時采用在電機下打木垛。
3、作業方法:
此臺930采煤機更換行走輪時必須拆下外行走部,然后吊到寬敞的地方進行拆裝更換,給安裝帶來了極大的麻煩和安全隱患,為了節約更換時間提高工作效率,采取了把行走輪銷軸加長70mm,同時把行走輪銷軸內套縮短30mm,把縮下來的30mm內套單獨放到導向滑靴的長圓孔內,在內套上加工一個Φ110×40的沉孔支撐行走輪銷軸等措施,這樣更換行走輪時只需抬高機身、抽出行走輪銷軸,讓導向滑靴、行走輪與機身脫離即可更換,簡化了安裝工藝。
三、效益分析
l、經過對行走輪的改造,行走輪的使用周期由原來的7一8天延長到45天左右,大大增加了使用壽命。每年的材料節約產生的直接經濟效益達20萬元。
2、采用快速換行走輪方法,每年節省時間達360小時,按每小時生產原煤800噸計算,每年多出原煤18萬噸,按每噸原煤500元計算,每年產生的間接效益達9000萬元。
3、更換時間由原來的8小時縮減到2小時,效率提高了4倍。
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